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四川内江移动模架厂家 表象见真章:移动模架施工混凝土表观质量通病与防治实践​

来源:河南省崇振建设工程有限公司|发表日期:2025-09-24

移动模架施工中,混凝土表观质量直接反映工艺管控水平,气泡密集、蜂窝麻面、裂缝、色差等通病不仅影响桥梁外观,更可能暗藏结构隐患。大岳高速、雄商高铁等不同时期的工程实践表明,这类问题多源于材料适配性不足、模架特性把控缺失与施工工艺不规范,需通过 “靶向定位成因 + 精准施策防治” 实现质量管控。​

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气泡密集是最常见的表观缺陷,在大跨度模架施工中尤为突出。雄商高铁黄河特大桥初期施工时,50.85 米梁体表面直径超 200 微米的有害气泡占比达 8%,经排查发现症结在于三方面:模架模板使用废机油作脱模剂,其强吸附性导致气泡滞留;混凝土坍落度长期稳定在 200 毫米以上,自由水过多形成大量气泡;分层浇筑厚度达 60 厘米,远超 50 厘米的合理上限,气泡难以排出。施工方随即调整方案:改用水性脱模剂降低气泡吸附,将坍落度控制在 120-180 毫米区间,采用 “快插慢拔” 振捣法,每 30 厘米分层作业并延长振捣至表面泛浆无气泡。优化后,有害气泡占比降至 1.2%,完全符合质量要求。​

蜂窝麻面多与模架密封性能及材料供应衔接相关。大岳高速君山段 2015 年施工时,13 标箱梁腹板出现连片麻面,深度最大达 5 毫米,溯源发现是模架模板拼缝因反复过孔产生变形,缝隙宽达 2 毫米导致漏浆,同时钢筋保护层垫块间距过大造成局部露筋。项目部立即对模架模板进行全面检修,用环氧树脂砂浆填补缝隙并粘贴止水条,将垫块间距从 80 厘米加密至 50 厘米,同步建立 “浇筑前拼缝验收” 制度,安排专人用手电筒照射检查密封情况。整改后,后续 42 跨箱梁麻面发生率从 35% 降至 0,仅偶见个别微小凹点。​

裂缝问题兼具表观性与结构性,移动模架的附加应力是重要诱因。某高铁特大桥悬臂端施工时,连续出现纵向裂缝,最大宽度 0.2 毫米,分析表明模架后支点上千吨的作用力使悬臂前端产生较大位移,加之混凝土早期强度不足即承受荷载,最终引发开裂。防治措施从两方面入手:施工前通过模架预压测算附加应力,调整支点位置优化受力分布;严格执行 “7 天张拉龄期” 标准,待混凝土强度达 100% 再进行后续作业,同时采用覆盖土工布洒水养护,确保早期强度稳定增长。采取措施后,后续梁体未再出现同类裂缝,经 12 个月监测无扩展迹象。​

色差问题虽不影响结构安全,却直接关乎工程观感,在多跨连续施工中易因条件变化引发。广州凫洲大桥 2006 年施工时,64 跨箱梁中 12 跨出现深浅不均的色差带,原因在于不同批次混凝土砂率波动(32%-62%),且模架模板周转中表面磨损导致反光差异。解决方法包括:固定砂率在 35%-60% 区间,每批次混凝土进场前检测坍落度与和易性;对模板定期打磨抛光,确保表面平整度误差≤2 毫米;统一采用覆膜养护,避免洒水不均导致的表面色差。通过这些管控,后期箱梁色差基本消除,外观一致性显著提升。​

实践证明,移动模架混凝土表观质量管控需建立 “材料 - 模架 - 工艺” 三维防控体系:材料环节聚焦配合比与适配性,模架环节强化模板维护与密封,工艺环节规范振捣与养护。从早期依赖事后修补,到如今依托事前预防与过程管控,表观质量防治的演变轨迹,正是国内移动模架施工技术日趋成熟的生动缩影。

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